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【发那科】机器人系统维修故障分析详解!!
发布时间:2020-02-10        浏览次数:521        返回列表
 
       发那科机器人在工业机器人行业里面的市场占有率非常高,其高精度、先进的视觉传感器和力觉传感器进行精密的操作受到企业的热捧。同时发那科是数控系统科研、设计、制造、销售实力强大的企业,是世界上专业生产数控装置和机器人、智能化设备厂商。


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序号

故障现象

故障分析

故障产生原因

排除方法

系统型号

1

CRT无显示

查CRT、显示电路、主控板

主控板故障

更换主控板

3

2

CRT无显示,操作面板上所有指示灯均不亮 

查稳压电源,无±5V输出,查三端稳压器7805,提升电源管

稳压电源内2SA770关损坏

更换电源管

7

3

CRT光标无显示

查CRT板

光标电路不正常

更换移位寄存器74LS166

3

4

CRT无显示

查CRT板的I/O信号,主板到CRT板的I/O信号

主板地址总线不正常

更换主板上的地址锁存器E39

3

5

CRT无显示

查CRT板及系统主板

RAM片选信号没输出

更换主板D36的74LS32芯片

3

6

CRT显示:NOT READY

从PLC查输入条件,查其余外围条件

A14(换刀到位检测)继电器线圈一端对地短接

排除短接

 

序号

故障现象

故障分析

故障产生原因

排除方法

系统型号

11

Y向坐标抖动

查:系统位置环,速度增益;可控硅电路;坐标平衡;测速机

位置检测装置

调整定、滑尺

6M

12

主轴严重噪声,间隙做响,后来剧烈震动,主轴转速骤升骤降

查:主轴伺服电机的连接插头;伺服电路某相,主轴电机本身;输出脉冲波;主轴伺服系统的波形整理电路

时钟集成块7555自然损坏

换新时钟集成块

6MB

13

机床振动,Y轴强振,401#报警

查电源相序、伺服板频率开关

机床移动后,生产厂家把电源与各伺服单元相序搞错

调整相关相序

6M

14

X向坐标抖动

查:系统位置环、速度环增益,可控硅电路,坐标平衡,测速机,伺服驱动电机,机械传动

轴承

更换轴承

7CM

15

X轴在运动中振动,快速尤为明显,加速、减速停止时更严重

查:电机及反馈装置的连线;更换伺服驱动装置(仍故障);测电机电流、电压(正常);测量测速机反馈电流、电压,发现电压波纹过大而且非正常波纹

测速机中转子换向片间被碳粉严重短路,造成反馈异常

清洗碳粉

7


16

在运行程序时,机床突然停止运动,并瞬间报警

反复操作,查报警原因

接触不良,+LX信号瞬间消失

调整紧固该信号插头

3TA

17

换刀停止,出现99号报警

查刀具对准主轴锥孔情况

定程器检测开关松动,计算机检测不到刀具上升的高度

重新固定定程器检测开关

3MC

18

机床工作台不能动作

控制液压阀的线路板中一只固态继电器损坏

外电源10500V变压器断了一相保险丝,变成单相

把控制线路板上没有用上功能的另一固态继电器拆下换上

6M

19

机床工作台不能动作

查控制控制液压阀的固态继电器正常,但液压阀指示灯不亮,手推液压阀芯,工作台可动

液压阀内的小线路板虚焊

拆开液压阀,取出小线路板焊好

6M

20

机械手不能动

突然停电前,机械手换刀指令已读入,因停电,机械手没有执行动作,当外电源恢复供电后,换刀指令未复位

外电源突然停电

人为的把控制机械手的液压阀芯推向机械手的正常方向

6M

 



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